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郭庄煤业公司:下足“绣花”功 颗粒皆归仓发布时间:2024-09-06  来源:潞安化工集团网站  访问量:

      初秋的阳光温暖和煦,透过车间高高的玻璃窗,错落有致地洒落在正在运转的洗选设备上,一块块大小均匀的煤炭闪烁着耀眼的光芒,随着动筛跳汰机的节奏雀跃而出,缓缓滑落——又一批精煤从郭庄煤业公司选煤厂运出。


      精煤回收率是煤炭企业关注的一个重要指标,对于面临生存危机的郭庄煤业公司而言,更是意义非凡。今年1至7月份,该公司采取各类有效措施,将精煤回收率提升至73.2%,位列集团前茅。


      在郭庄煤业公司选煤厂重介系统的庞大装置旁,有一个小小的称重计,称重计下方悬挂一个普通塑料瓶,瓶肚子上开一小方孔……


      您能想到吗?就这样一个简陋的小装置,却在提升精煤回收率上起着大作用。


      “这个小东西是我们自制的密度壶。在生产过程中,使用它量取重介质悬浮液,了解它的密度变化情况。”该公司选煤厂副厂长刘晋说。


      重介质悬浮液是选煤工艺中一种重要介质,它的密度变化直接影响煤炭和矸石分选,所以在悬浮液的循环使用中,能否保证悬浮液密度稳定与精煤回收率息息相关。


        “原来这套系统自带一个密度监测仪,但是年久失效,如果再维修或者更换,必然增加成本。然而,监测重介质悬浮液至关重要,所以我们想到了一个简单精准的方法。”刘晋向记者介绍。


      悬浮液排出时,用塑料瓶取样,至小瓶开孔处,溶液的体积正好为一升,按照密度等于质量除以体积公式计算,称重计显示的数字就是溶液密度的数值。


      “通过指针,就可以直接读出密度,调整重介质悬浮液的配比,保证密度稳定,从而减少煤中带矸、矸中带煤现象,保证精煤回收率。”刘晋说。    


      像密度壶这样又省钱又有效的“小巧思”,在重介系统并不是个例,重介质旋流器底流口的改造与它有异曲同工之处。


       重介质旋流器是洗煤厂的重要设备,旋流器底流口直径决定洗选的压力,洗选压力决定洗选精度。因此,通过改变底流口大小来控制洗选精度,成为可行之举。


      “在保证精煤灰分的前提下,我们利用废旧材料,将原来的36公分的底流口更换为34公分,就因为这两公分,洗矸灰分由原来的76%左右提高到了80%左右,从而大大提高了精煤回收率。”刘晋告诉记者。


      小巧思的作用不容小觑,大改造的影响更是毋庸置疑。浮选是洗煤厂控制精煤回收率的又一重要环节。在这一环节中,小颗粒精煤极容易跟随煤泥水进入尾煤产品中,造成精煤浪费。为加强浮选回收抽出率,郭庄煤业公司选煤厂在集思广益,多方考量后,及时调整浮选药剂、药量,并将原有的浮选产品脱水系统进行了大改造。


       “我们将原有的加压过滤机更换为隔膜压滤机。加压过滤机更适合处理颗粒比较粗的固液分离,其结构形式是个加压的罐,在罐中加压,使物料有向滤布外侧渗透的力,来产生过滤效果;而隔膜压滤机主要用于污泥和污水处理,在运行期间,进料完成后,可以将高压流体介质注入隔板,通过吹动整个隔膜以压缩滤饼,从而实现滤饼的进一步脱水,即挤出过滤。”刘晋告诉记者,通过这一改造,他们有效将产品水分控制在了24%左右,极大地提高了产品回收率,保证了精煤回收率。


      设备的高效运转,离不开管理的有力加持。据了解,为加强浮选和浮选压滤的有效衔接,郭庄煤业公司不断优化浮选精煤压滤流程,减少浮选停机等待时间。同时在洗选生产线上设置多个质量监测点,实时监控产品质量,将煤质与员工工资挂钩。充分利用停产检修时间,做好洗煤设备更换、检修及维护保养等工作,从而保证洗选过程中重介悬浮液的密度稳定。


      据统计,郭庄煤业2023年入洗原煤92.25万吨,精煤产量64.44万吨,精煤回收率为69.85%;2024年截至目前,入洗原煤66.92万吨,精煤产量49.01万吨,年综合回收率73.2%,全年计划喷吹煤产量为70万吨,任务完成率70%。


       郭庄煤业精煤回收率3.35%的背后,是郭庄人对把控好每一颗煤粒、每一滴煤水的执着,是对实现一个数据目标百分百的用心用力。如果我们每个人都这样执着和用心,就一定会有“颗粒皆归仓”的收获。

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